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起重電機之門座式起重機吊具旋轉機構變頻調速改造 |
發布時間:2022-08-11 14:33:00 點擊: |
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起重電機專業生產廠家無錫宏達電機2022年8月11日訊 為克服洋浦國際集裝箱碼頭作業岸線短、前沿設備少等缺點,利用變頻調速技術對2臺集裝箱門座式起重機的吊具旋轉機構進行變頻改造,使門機吊具旋轉實現變頻控制,并增加手動微調和自動跟隨等功能。根據現場實測數據分析,經變頻調速改造后的集裝箱門機作業效率顯著提高,同時對比傳統吊架作業工況,有效降低工班作業人數,在實現設備高效作業的同時進一步降低作業風險。
2018年4月13日,中共中央總書記、國家主席習近平在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上鄭重宣布,黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區,支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設,分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。同年4月14日,《中共中央國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》正式對外發布,海南島迎來全島建設新時代。2019年11月5日,在上海舉行的第二屆中國國際進口博覽會開幕式上,習總書記明確表示,中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖,加快推進海南自由貿易港建設,打造開放新高地。在新形勢背景下,海南省將迎來更多面向東盟、面向世界的發展機遇。海南港口必須順應發展需要,盡快提高服務集裝箱運輸的條件和能力,為即將到來的快速發展時期提前布局,更好地適應和服務海南運輸更加自由、貿易更加自由的發展新局面。近年來,各類紅利政策相繼出臺,進一步支持洋浦港吸引國內外貨源、發展國際中轉運輸業務。新形勢下,洋浦國際集裝箱碼頭有限公司(以下簡稱“公司”)積極把握自貿港政策紅利,充分利用自身良港資源,加快推進港口能力提升建設,將洋浦國際集裝箱碼頭逐步打造成為面向印度洋、太平洋的國際集裝箱樞紐港,對服務海南自由貿易港和西部陸海新通道兩大國家戰略提供重要支撐。洋浦國際集裝箱碼頭現有8臺65 t-55 m型集裝箱岸橋、30臺輪胎式場地吊、2臺軌道式場地吊、4臺多用途門機,其中2臺45 t-35 m型多用途門機配置360°全回轉集裝箱吊具。在作業時,吊具旋轉和起重機旋轉應保持同步,保證集裝箱吊具橫向軸線始終與起重機軌道保持平行。但在實際作業中,會出現吊具搖晃幅度較大、吊具姿態難以控制、對箱操作困難等情況,嚴重影響單機作業效率和現場作業安全。通過對設備程序的深入研究和多方咨詢,得知該吊具旋轉功能存在一定設計缺陷,吊具旋轉機構主要由2臺1.5 kW電機組成,均為AC 380 V/50 Hz工頻直接驅動,因此吊具旋轉電機僅有1個額定轉速,且調整速度過快,不能實現快/慢速切換,從而導致其無法有效控制吊具姿態和旋轉角度。為充分挖掘設備潛力,應對當下集裝箱業務增量所帶來的前沿設備作業壓力,公司針對設計缺陷對現有設備操作工況進行調整優化,通過電路優化設計和控制程序的修改,使吊具旋轉功能夠實現變頻驅動、無級變速、吊具旋轉和旋轉機構自動跟隨運行等3大功能,以技術手段保證設備作業的安全性和司機操作的便捷性,為提升港口設備裝卸能力做出技術上的積極探索。變頻驅動和無極變速這2大功能的實現得益于變頻器的介入。通過將原有直接工頻驅動的2臺旋轉電機改造為由變頻器驅動,增加1套變頻器系統與本機PLC進行通信。同時,在司機操作手柄上增設旋轉運行按鈕,并通過本機PLC處理按鈕信號,再將處理信號傳輸至吊具旋轉變頻器,最后由變頻器輸出設定頻率以驅動旋轉電機,實現吊具左右旋轉的微動調整。自動跟隨運行功能通過起重機旋轉變頻器與吊具旋轉變頻器之間的數據傳輸,實現吊具旋轉和起重機旋轉保持同步,并保證集裝箱吊具的橫向軸線始終與起重機軌道保持平行。在初步設定時,通過手動調整將吊具旋轉至與軌道平行的位置,當起重機旋轉機構動作時,通過PLC將旋轉速度上傳至系統,系統程序根據起重機實時的旋轉速度確定吊具旋轉速度,并通過PLC將確定的速度傳輸至吊具旋轉變頻器,以控制吊具旋轉動作,保證吊具旋轉和起重機旋轉同步動作,使吊具姿態始終相對于軌道平行。自動控制流程見圖1。手動控制流程見圖2。2種控制方式都以吊具旋轉變頻器與本機PLC的通信為基礎,其中:PLC主要負責讀取、處理設備硬件數據并傳輸至吊具旋轉變頻器;吊具旋轉變頻器經過讀取處理后輸出額定頻率和動作時間,控制吊具旋轉動作。改造采用的吊具旋轉變頻器為安川A1000型變頻器(5.5 kW),機上PLC型號為安川CP317。選擇同品牌產品使本次改造在通信協議、通信方式上的技術難度和操作難度明顯降低。改造在硬件設備方面主要增加1套安川A1000變頻器、2套航空操作手柄、2臺1.5 kW旋轉電機和其他輔助電器元件。變頻器主要由主回路和控制回路等2部分組成,其中:主回路是給異步電動機提供調頻調壓電源的電力變換部分,主要由整流器、濾波器、逆變器和制動單元等組成;控制回路主要由運算回路、電壓/電流檢測回路、驅動回路和轉速檢測回路等4部分組成。改造選配型號為VNS04FN11AKERUGN(1RD2GN3YE4BL6LWH6RBK)的航空手柄取代機械式手柄,在保留設備主機構操作性的同時,在手柄上增設吊具旋轉操作按鈕,方便司機在移動主機構的同時微動調整吊具旋轉方向,保證吊具旋轉精度,節省作業時間,提高裝卸效率。改造由于增加吊具操作旋轉按鈕、變頻器故障(準備)和其他控制功能,必須對設備原有電路進行部分改造。改造重在PLC輸入/輸出點的增加和替換,共增加16個輸入點和3個輸出點。輸入端子分配見表1。輸出端子分配見表2。本次改造新增的電氣元器件主要涉及主回路電氣圖、輔助回路電氣圖、PLC輸入回路電氣圖和PLC輸出回路電氣圖等方面。主回路電氣圖見圖3。輔助回路電氣圖見圖4。PLC輸入回路電氣圖見圖5。PLC輸出回路電氣原理圖見圖6。本次設備技術改造從現場實際作業出發,結合本機運行工況,經過試驗和論證,實現吊具旋轉自動跟隨功能,有效提高單機作業效率,降低用人成本,對于提升岸線作業能力與降低作業風險等方面起到積極作用。改造將原機配備的機械手柄更換為航空式手柄,并將手柄機械互鎖保護更改為按鈕式電氣互鎖。考慮到手柄操作的安全性,按鈕位置也滿足人機工程學原理,在方便司機操作的同時能夠有效避免司機對設備主機構的誤操作。吊具旋轉操作按鈕和吊具導板動作按鈕布置在手柄上方,方便司機在設備主機構運行時對吊具輔助功能進行便捷的操作。本次設備改造充分考慮設備安全性。針對變頻器保護,增加變頻器準備和變頻器故障等2個輸入點。當變頻器出現故障時,設備機構無法動作,等待維修人員上機檢查修復;當變頻器準備未到位時,設備機構也無法動作。本次吊具旋轉功能改造優化司機作業操作,降低作業過程中的對箱時長,大幅提高集裝箱裝卸效率。相較于使用傳統集裝箱吊架進行作業,作業面人工大幅降低,有效減少碼頭裝卸船作業風險,相關數據對比如下。
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改造前。取2017年12月份作業數據,平均作業效率為10.7 TEU/h。2017年12月門機作業效率見表3。
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改造后。取2020年7月上旬作業數據,平均作業效率為15.61 TEU/h。取2021年8月下旬作業數據,平均作業效率為17.31 TEU/h。取2022年2月中旬作業數據,平均作業效率為17.46 TEU/h。2020年7月門機作業效率見表4。2021年8月門機作業效率見表5。2022年2月門機作業效率見表6。
針對本次抽取的4組實際數據進行分析,發現改造后的作業效率從10.70 TEU/h提升至約16.79 TEU/h,效率提高56.92%。相較于傳統門架作業,在作業效率基本持平的情況下,作業人數由6人減少到3人,用工人數降低50%。改造前后作業效率和工班人數對比見表7。綜上所述,2臺45 t-35 m型多用途門機在實施吊具旋轉功能改造后,集裝箱裝卸船作業效率顯著提高,同時對比傳統吊架作業工況,用工成本和碼頭前沿作業風險明顯降低。
作者:張誠龍,萬梓清;洋浦國際集裝箱碼頭有限公司,海南港航控股有限公司
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